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压滤机入料泵事故分析及预防

时间:2022-02-22     作者:杭州金奕环保科技有限公司

  压滤机入料泵事故分析及预防。杭州金奕环保科技有限公司

  1概述

  本文讨论的并非泵体本身的故障,因为事故发生在泵体,而实则是整个压滤机入料系统的问题。

  2厂型介绍

  某选煤厂为年产1200万吨矿井型选煤厂,产品主要是动力煤,原煤经准备破碎至50mm以下,然后全部入洗,粒度50mm以下的原煤采用重介旋流器入洗,50~100mm大块为重介浅槽分选,0.25mm以下煤泥经浓缩后,为板框式压滤机和加压过滤机联合回收。而这两种压滤机的入料泵都曾经发生了令人匪夷所思的事故。

压滤机入料泵

  2.1板框式压滤机入料泵泵壳开裂事故介绍及分析。

  该厂使用的是的板框式压滤机,型号KZG400/2000-U,其所用入料泵型号为100ZJ-I-A50。

  一天,突发压滤机入料泵不上料,而且泵体逐渐发热升温,继续试用转,最终导致泵壳开裂,将泵体打开,并未发现异常,各部件未见明显损坏,为什么泵壳开裂而蜗壳没有损坏呢?由于蜗壳是处在一个内外均压的环境中,即浆液在蜗壳内外都充满了整个空间,而唯一可以向外膨胀的压力全部集中在泵壳上,最终导致了泵壳开裂,沿管路

  向上寻找堵塞部位,检查止回阀时,方发现止回阀摇杆断裂后,阀瓣和煤泥里的棉纱等杂物聚集卡死阀门出口,使得进料受阻,故而泵不上料,泵内压力积聚,发生泵壳裂纹。

压滤机入料泵

  预防此类事故的方法只能是经常检修各阀门情况和管路,对煤泥系统加强管理,防止杂物进入。

  2.2加压过滤机入料泵发生爆裂事故介绍及分析。

  该厂使用的是莱芜煤矿机械有限公司生产的加压过滤机,型号GPJ120,工作压力0.35~0.50MPa。入料泵型号:100ZJ-1-A42。

  某日,夜班19点,全厂启车约半小时后,忽听三声巨响,每次间隔为数秒,最后一声响过之后就听到哗啦啦流水声音,跑入厂房底层后发现一台压滤机入料泵已不存在,叶轮甩在2米开外,泵壳碎裂后四处飞射,其中一块拳头大小的碎块飞出30多米,击穿厂房彩钢墙体后,又飞行了八米后落地,入料泵周边设备也不同程度受损,电机

  风叶被打坏,二寸粗的清水管被打弯开裂,窗户也多处被打坏,造成损失巨大,幸好没有造成人员伤亡。

  过后,追查事故,询问底层岗位工得知,泵没有运转,听到响声后,发现泵壳有火星乱射,岗位工逃出厂房后,泵壳爆裂。询问集控操作员得知当时加压过滤机正在启动,上料泵尚未启动,泵没有启动,而发生爆裂,有些违背常理,但有一点是可以肯定的,加压过滤机发生了压力到灌,压力直接作用到了泵壳上。加压过滤机的启动程序如

  下:

压滤机入料泵

  开高压风机

  高压风机压力足(0.7MPa)高压风机运转

  液压泵运转

  各阀置位

  提示开低压风机

  启低压风机联络

  低压风机、加压仓、下仓压力足(0.2MPa)

  提示开入料泵低压风机运转

  自动入料手动入料

  开入料泵

  入料泵运转20秒

  开入料阀

  液位足≥200mm

  开搅拌器

  搅拌器运转3秒

  其它略通过以上启动程序,我们可以发现在开启入料泵之前,加压仓、下仓已经是压力足,达到0.2MPa,这一压力通过管路作用到泵体,渣浆泵内叶轮会快速倒转,而叶轮与泵轴的连接为丝杠连接,在叶轮正转时,叶轮会越转越向内旋紧,如果持续倒转,叶轮就向外旋松,直至脱出丝杠,由于副叶轮、护板会和叶轮接触,冲击摩擦导至泵壳开裂,这就是第一声响声的原因,继而叶轮在压力作用下,继续冲击摩擦,泵壳向外喷射火星,(正

  如岗位工所见)泵壳进一步加大开裂程度,发出第二声响,压力积聚,叶轮飞转,最终整个泵壳爆裂炸开,泵壳碎块飞射,压力释放。

  事后,查找事故原因,在加压过滤机入料管路上垂直安装了一个止回阀,止回阀摇杆断裂,阀门失效,导致压力倒灌是事故的主要原因;

  检修人员、岗位工没有检查发现阀门问题;集控操作员操作时,没有发现加压仓的压力变化,及时终止操作。而止回阀的安装位置离地高度达4米,这样的安装位置也不方便检查、更换,应更换安装位置。事后,我查阅加压过滤机说明书,书中提到了入料泵应设安全护罩,运转中周围不得有人员停留等,表明加压过滤机入料泵爆裂不是个案,也曾听说其他选煤厂发生过,后来和加压过滤机厂家人员交流,得知此类事故确实不少,应该引起我们的注意。

  3总结预防措施和办法

  为了避免事故的发生,我认为,加压过滤机的阀门应采用一些特殊的装置,止回阀不该使用普通型的,应该加上一个阀门回信器的设计,当止回阀动作时,有一个电信号给程控机,收到信号后方可继续开机启车,如没有信号返回即启动安全装置释放压力,这样就完全可以避免事故的发生了,这样的阀门还没有设计生产出来,在现有的条件下我们使用了两道止回阀在上料管路上,确保其不发生压力倒灌,同时在入料泵周边安装了6mm厚的钢板防护罩,以免发生人员伤亡事故。

  虽然两起事故的都是发生在止回阀上,板框式压滤机是上料不畅发生堵卡,加压过滤机是逆止失效,引发压力倒灌导致事故发生。

  类似于上料不畅的现象,在选煤厂中因堵、卡经常发生,带有普遍性,如当时操作人员未能及时发现,极易造成泵壳发热,磨损加剧的现

压滤机入料泵

  象,最终有可能导致泵壳损坏,这就要求我们各类检测、监控设备不断更新、细化;检修、操作人员素质和责任心不断强化。止回阀的摇杆是整个阀门的薄弱环节,在使用中极易断裂,建议生产厂家采用新的工艺方法和结构造型,提高安全系数,增强摇杆强度,确保阀门万无一失。加压过滤机压力倒灌的事故有可能造成人员的伤害,必须引起

  我们高度认识,应采取增加安全环节的措施来保障安全生产,使我们的企业高效、快速发展。


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